临江脱硫塔,郑州中阳(优质商家),除尘脱硫塔

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临江脱硫塔,郑州中阳(优质商家),除尘脱硫塔

脱硫塔内填料及内件效果检查      1.脱硫塔内填料及内件检查情况       3月份系统停车,对脱硫塔进行彻底检查,发现内填料并小脏,可见溶液脏并小是造成脱硫塔压差增高波动的原因。检查发现每层填料上部压板上固定的摊网全部脱落,有几...


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脱硫塔内填料及内件效果检查      1.脱硫塔内填料及内件检查情况       3月份系统停车,对脱硫塔进行彻底检查,发现内填料并小脏,可见溶液脏并小是造成脱硫塔压差增高波动的原因。检查发现每层填料上部压板上固定的摊网全部脱落,有几层的填料压板脱落,掉在填料里。填料层明显塌陷,可是通过人孔观察塔板支架完好,并未脱落,但是发现大量填料卡在气体分布盘及“驼峰式’夕填料支撑盘的驼峰下。气体经过气体分布盘、填料自下而上与塔顶经由填料及支撑盘的溶液进行传质。由于原本固定在填料压板上的摊网脱落,水膜脱硫塔,导致大量填料随气体吹入气体分布盘内后卡在填料支撑板内,系统在高负荷运行情况下,除尘脱硫塔,造成拦液,不仅塔阻力迅速增高波动,液体返混和气体液沫夹带的现象严重,传质效果极差,造成脱硫塔出口H2S指标恶化。                                          

1 烟气钠碱法脱硫塔       2.解决方法        将损坏的摊网清理干净,将脱落的压板取出。按照自下而上的顺序将填料逐层卸出(最下而一层小用卸出),从每层卸料日进入支撑盘上,分片局部解开每小块支撑板,脱硫塔设计,将驼峰下及气体分布盘上的填料清理干净后,在将每小块支撑板用螺栓固定连接。每层塔板内的填料清理干净后,临江脱硫塔,封卸料日,装入填料后,固定好填料压板,并在压板上固定好质地较硬的摊网。


脱硫装置脱硫效率影响因素分析某电厂脱硫装置运行近十年后,脱硫效率下降,主要为设计煤种改变所致,经过技改后脱硫效率有所提高,达到93℅~95℅。本文就影响脱硫效率的主要因素:发电机功率、氧化空气、吸收塔液位、浆液pH值、烟气温度、喷嘴垂直度等进行分析,建议采取改善浆液池切泡增加塔内构件改善气液传质等措施进一步提高脱硫效率。某电厂脱硫装置运行近十年后,脱硫效率下降,主要为设计煤种改变所致,经过技改后脱硫效率有所提高,达到93℅~95℅。本文就影响脱硫效率的主要因素:发电机功率、氧化空气、吸收塔液位、浆液。某电厂脱硫塔装置运行近十年后,脱硫效率下降,主要为设计煤种改变所致,经过技改后脱硫效率有所提高,达到93℅~95℅。本文就影响脱硫效率的主要因素:发电机功率、氧化空气、吸收塔液位、浆液pH值、烟气温度、喷嘴垂直度等进行分析,建议采取改善浆液池切泡、增加塔内构件改善气液传质等措施进一步提高脱硫效率。


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