除尘脱硫塔,阆中脱硫塔,郑州中阳(多图)

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除尘脱硫塔,阆中脱硫塔,郑州中阳(多图)

脱硫塔内填料及内件效果检查      1.脱硫塔内填料及内件检查情况       3月份系统停车,对脱硫塔进行彻底检查,发现内填料并小脏,可见溶液脏并小是造成脱硫塔压差增高波动的原因。检查发现每层填料上部压板上固定的摊网全部脱落,有几...


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脱硫塔内填料及内件效果检查      1.脱硫塔内填料及内件检查情况       3月份系统停车,对脱硫塔进行彻底检查,发现内填料并小脏,可见溶液脏并小是造成脱硫塔压差增高波动的原因。检查发现每层填料上部压板上固定的摊网全部脱落,有几层的填料压板脱落,除尘脱硫塔,掉在填料里。填料层明显塌陷,可是通过人孔观察塔板支架完好,并未脱落,但是发现大量填料卡在气体分布盘及“驼峰式’夕填料支撑盘的驼峰下。气体经过气体分布盘、填料自下而上与塔顶经由填料及支撑盘的溶液进行传质。由于原本固定在填料压板上的摊网脱落,导致大量填料随气体吹入气体分布盘内后卡在填料支撑板内,砖窑脱硫塔,系统在高负荷运行情况下,造成拦液,不仅塔阻力迅速增高波动,喷淋脱硫塔,液体返混和气体液沫夹带的现象严重,传质效果极差,造成脱硫塔出口H2S指标恶化。                                          

1 烟气钠碱法脱硫塔       2.解决方法        将损坏的摊网清理干净,将脱落的压板取出。按照自下而上的顺序将填料逐层卸出(最下而一层小用卸出),从每层卸料日进入支撑盘上,分片局部解开每小块支撑板,将驼峰下及气体分布盘上的填料清理干净后,在将每小块支撑板用螺栓固定连接。每层塔板内的填料清理干净后,封卸料日,装入填料后,固定好填料压板,阆中脱硫塔,并在压板上固定好质地较硬的摊网。


脱硫塔压差高的原因主要有:系统生产负荷过大;溶液脏起泡造成拦液;塔板出现问题;正压室进液或负压室漏气。     发现脱硫塔压差高后,首先联系仪表对压差计进行检查清理,恢复后,压差变化小明显,排除仪表误差这一原因。    

对数据统计,发现工艺操作参数,如溶液循环量、操作温度、压力、脱硫气量无变化,那么,分析原因就主要为:脱硫溶液脏,或者塔板出现问题。而这两种问题向彻底决绝必须系统停车检修才能彻底确认处理。


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